随着石膏脱水皮带缓缓滚动,长约10米,宽约5米的米黄色石膏带也就出现了。“你看看,咱们厂的石膏很细腻,含水量低于10%,这样高品质的石膏,在市场上特别受欢迎。”看着眼前的石膏,王伟的脸上难掩喜悦。
记得石膏脱水系统投产初期,由于冗余设备多,运行不稳定,造成石膏浆液无法脱水,石膏含水率高、氯离子高,产品多次被投诉,甚至退货。王伟又和“石膏”干上了。他常常一个人在石膏脱水现场转悠,白天记录数据、查勘设备,晚上翻阅说明书、酝酿技改方案。一年多时间,他先后进行10余项整合改造:拆除真空皮带脱水机自带空压机、利用脱硫空压机供气;拆除石膏饼冲洗水箱及水泵、滤布冲洗水箱及水泵,改用脱硫工艺水供水等。最让他感到骄傲的,就是把皮带脱水机滤液作为脱硫废水的改造。该项技术使脱硫废水分离系统更精简,设备部件少,系统运行稳定性高,可以降低生产成本30%,最终获得国家实用新型专利。
走进王伟办公室,桌上10几个塑料瓶特别引人关注,瓶里的液体从浑浊到清澈。“这是脱硫废水样本,目前咱们厂脱硫废水的含固率在1%以内。不过,正准备进行技改,最终要实现脱硫废水零排放。”王伟目光炯炯,说得很有底气。
10年,1项国家实用新型专利,20几项技改成果,王伟流过汗也流过泪,但从未停下追梦的脚步。他说:“设备不会说话,但它们都在我的心里,而我就是要让每一件设备发挥最大效益!”
文:陆烨(图片来源网络)